二零二三 重新出發
——生產線改造升級有感
2022年是有意義、有價值、有收獲的一年。在這不平靜的一年,我們在新冠疫情的防控中,在不停產的情況下,完成了生產區設備的升級改造,用最少的資金投入,創造出了高質量的成績,實現了生產與升級的雙贏。
隨著客戶對產品要求的逐年提高,原料成本的逐年上升,生產設備的升級成了公司迫在眉睫的事情。經過近三年的籌劃,2022年六月,公司領導層決定對生產區舊的生產設備進行改造升級,以適應不斷變化的市場需求。從整體改造方案的設計,改造資金的籌措,施工單位的選擇,施工過程的管理控制,到改造成果的驗收,歷時近半年時間。在公司領導的領導下,公司多部門共同努力,兢兢業業,恪盡職守,圓滿完成了此次升級改造任務。
在改造方案的設計中,公司幾位主要負責人,不斷地提出、討論、驗證各種方案的可行性、適用性、經濟性,幾經修改,最后確定了用PLC控制的伺服電機驅動替代全部液壓驅動,將全線控制節點由傳統的單按鈕形式改為PLC可編程控制器結合平板觸摸屏操作系統的改造方案。升級后生產線取消了液壓管道,徹底改變了因液壓油的滲漏而造成的生產環境污染,全線運行平穩,位置控制更加精準,模具運行速度由每分鐘22棒提升至32棒,生產效率提高45%。改用觸摸屏顯示控制,各生產節點的溫度、風速、運行速度等參數一目了然,所有操作過程自動記錄,并具有可追溯性,整體提升了生產線的參數控制的準確性、精確性,大大提高了產品外形尺寸控制的精度。經過兩周的運行檢驗,膠囊成型階段的不合格率由改造前的5%以上降至不足1.5%,產品的外觀質量明顯提高。
改造過程恰逢新冠疫情幾次高峰,物流延誤,協作公司人員不能按時到達現場,公司領導及時做出應變,在保證不涉及改造的生產線正常生產的基礎上,抽調盡可能多的員工參與到施工安裝,承擔一部分由外協公司負責的工作。公司領導幾周不休息,和員工一樣,天天加班加點工作,使整個工程在11月底前圓滿完成。
2022壬寅年已接近尾生,2023癸卯年即將到來,新的設備正在試運行階段,員工們也正在熟悉新操作系統的使用,在這個辭舊迎新的季節,我們也迎來了公司的新生,我們滿懷信心去迎接新的挑戰,實現新的跳躍、創造新的輝煌!
文/圖:開平公司 高叢